RRISEC板换解体自主检修

时间:2020-7-24来源:本站原创作者:佚名 点击:

陈思达自述

这是我入职以来首次参加班组的检修活动。历时五天的时间,终于完成了此次工作。从校园走向职场,面对自己所学的专业从理论到实践有了更深的理解,之前一直停留在书本上,也从未见过设备的实物,借着这次机会,将理论联系实践,得到了更为深刻的感受。

01

主动的学习态度

年4月18号,班组自主实施1RRIRF板式热交换器解体检查。听班长介绍这是班组一项重大日常检修工作,我主动请缨,利用周末以及晚上下课后的休息时间,参与到本次检修工作。检修之前,通过对培训资料与维修规程学习了解到板式热交换器是由一组长方形的带有瓦楞波的钛板平行排列、夹紧组装而成。海水与设冷水交替在板片两侧流过,通过钛板实现换热。

02

工前准备

在周六的一大早,我便跟着班组里的师傅们进入了板式热交换器的厂房。首先面临的就是巨大的机器运行声其次就是工作环境极其狭窄。师傅们带领着我布置好工作场地,非常小心的用塑料布将旁边的管道和墙壁等包好。准备工作完成后,就是开工前会。这是第一次真正见到了实际生产中是如何开工前会的,从关键步骤、人员安排、经验反馈回顾,工作负责人带领我们有条不紊,逐一讲解,使我对接下来的工作有了初步了解。

03

板式热交换器拆卸

首先我们正式拆卸板式热交换器,用螺栓液压预紧器和螺帽的交替卸压,历时30分钟,螺帽才从螺杆上取下。取下螺杆时,巨大的螺杆是真的沉,每一根都得好几个人才能抬得起来,加之空间狭窄,更是对工作人员造成不小的压力。螺杆全部卸下,推开活动板,映入我眼帘的是五百多张密密麻麻的板片。

04

板片冲洗、查找原因

接着冲洗板片,每一张板片都需要小心冲洗,不能破坏密封垫。板片检查是这次工作的重点,任何一个微小的穿孔甚至一粒沙子都有可能导致检修工作前功尽弃,但是师傅们凭借敏锐的洞察力,绝不放过任何异物。我们将灯泡置于板后观察板片是否有穿孔情况,用白布一点一点擦干净,不放过任何一个角落。终于,从多片板片中找到了仅针眼大的穿孔板片,找到了内漏的“元凶”。

05

打压试验

这次解体工作令我印象最深的就是打压试验,第一次打压时,每个人都忐忑不安,期盼着能够一次打压合格,但事与愿违,刚过十分钟就有一处开始滴水,拆开一看,原来是一根仅1厘米长的鱼线卡在胶条密封面上。小组成员不抱怨不气馁,对所有板片又进行了仔细检查,重新回装打压。距第一次打压失败仅12小时后,RRI侧与SEC侧第二次打压试验均合格。后续是工完料尽场地清,本次加班加点共历时5天的板换解体检修工作圆满完成。

06

思考

通过此次对板式热交换器内漏检修,使我认识到了做事情要脚踏实地,注重细节。一根微不足道的鱼线都可以引发蝴蝶效应,忽略任何一件小事都可能前功尽弃。而在核电更要严细才能保证机组的安全运行。

07

对自己的期许

利用休息时间,我提前了解班组的检修活动,为接下来的工作打下了的基础,虽然这次检修很累,但是每分每秒都过得非常充实。一板一张都是对质量的保证,一拧一紧都是为机组的安全,非常感谢班组里师傅们对我不留余力的悉心教导,现在的我要抓紧时间,努力夯实基础,学习更多的检修技能,早日为班组检修工作贡献自己的力量。

欢迎

转载请注明原文网址:http://www.osnwo.com/zlyy/18836.html
------分隔线----------------------------